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【奋力赶超创一流】昊兴塬速度是这样创造出来的
发布时间: 2023-07-18 20:00:00     作者:韩若楠 刘婧      来源:山西焦煤网      点击次数:

在百米井下狭小的空间里,上百台平均体重达30吨的采煤设备、数千米电缆管线闪转腾挪,穿过3500米长的运输巷道,转战到新的作业场所。这,绝非易事。

而在同等条件下,工期竟比行业平均水平缩短近2/3,汾西矿业昊兴塬煤业搬家倒面的速度令人惊叹!

搬家倒面的昊兴塬速度是如何练就的?日前,记者带着疑问走进这里,寻找答案——

“安全高效地完成每一次搬家倒面任务,得益于精益化管理。”昊兴塬煤业党总支书记、董事长梁兆明开宗明义。

从事煤矿开采的人都知道,搬家倒面是一项系统工程,要把当前工作面的设备全部回撤安装至新工作面继续开采作业,因施工环节繁杂、劳动强度大、运输路线长等,被视为检验煤矿安全管理、组织协调以及机电设备管理水平的试金石,也是影响矿井稳产达产的关键环节。而对于昊兴塬煤业而言,受井田形状不规则的先天条件制约,其工作面推进长度较短,因此搬家倒面次数也比一般矿井频繁。

“设备维修不及时、车辆组织不力、工序设计不合理、员工责任心不强等都会导致搬家效率低,有时还需要返工,费时费力还不安全。”该公司综采一队队长刘正刚坦言。而鉴于昊兴塬煤业11号煤层只有一套综采设备,搬家工期延长就意味着要长时间停产。

如何最大限度缩短停产时间?自2021年划转至山西焦煤以来,精益化理念逐步在昊兴塬煤业落地。该公司领导班子遵循这一科学理念,从抓准备、抓组织、抓环节破题,奋力消除无效和低效作业。

该公司6月份2204工作面的搬家日志,可以看到这样一段文字:回撤前2个月,对回撤工作面设备运行实际状况评估,根据评估结果,制定相对应的设备维修及大材采购计划;回撤前1个月,确定停采位置、两顺槽补强支护方案、铺网长度、行车路线、车辆配置……“我们对于搬家倒面前的准备工作做得很细,至少要提前两个月组织分管矿领导、相关业务部门和技术人员等进行现场办公,以保证回撤面与安装面设备无缝衔接。”刘正刚说。

没下过井的人或许不了解,井下交通运输其实也像地面一样,离不开调度指挥。由于受空间限制,遇到搬家倒面这样的非正常作业,更加考验矿井的组织管理水平。

“调度不好,就会堵车,甚至造成交通瘫痪,严重影响生产。”该公司车队队长姜保民深有感触地说,合理调配车辆、保障运输道路通畅至关重要。

昊兴塬煤业对井下车辆实施分级管理,搬家车辆为一级,其他生产车辆为二级、三级,须为一级车辆让行。同时,抽调科室人员负责现场指挥,实现有序避让、候车。不仅如此,该公司还通过成立道路抢修应急小分队、设置井下车辆加水点、实行胶轮车司机手拉手交接班等措施,实现车辆连续、高效运行。

值得一提的是,本着精干高效原则,昊兴塬煤业并未成立专门的安拆队,而是结合人员、设备等实际情况,在搬家倒面时组织综采队、机运队、通风队、车队发挥所长,各司其职。“新工作面还是由这些队伍进行回采作业,这样一来,他们在回撤安装时就会打起十二分精神,走一步看两步,不给后续工作留隐患,不仅确保了安装质量,还大幅缩短了工期。”梁兆明说。

搬家倒面涉及末采挂网、回撤通道支护、大型设备搬迁等多个环节,其中只要任何一个细小环节出现问题,轻则延误工期,重则威胁安全。为此,昊兴塬煤业从细微处着手提质增效。

在综采队会议室,刘正刚拿起一个名叫卡链器的员工自制装置介绍说:“别看它简单,却能让一个小班回撤21台支架,效率至少是以前的2倍。更重要的是,支架工不用再爬进机道回撤支架,不仅消除了安全隐患,还降低了劳动强度。”

实践证明,精益化管理这剂良方,让井下搬家倒面事半功倍。

梁兆明给记者细细算了一笔账:11102工作面停采至21103正规循环生产作业用时12天,较同行业、同等条件下缩短工期18天。如此一来,共计可多生产精煤2.88万吨,按照平均售价1200元/吨计算,约增加收入3456万元,一举实现了效率和效益的双提升。

责任编辑:贾文颖

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